FK包裝機組供膠系統的技術改造
一、 改造原因:
(1) FK350機組所用膠液為高速膠,容易造成膠液在管路中干結;
(2) 膠路復雜,管接頭太多,拆卸保養時耗時太長;
(3) 膠液是依靠氣壓輸送注入膠缸,供膠接頭始終承受壓力,因此易漏膠;
(4) 由于需要安裝供膠閥來控制膠液的通斷,因此在狹小的空間中占用了大量的空間,造成了維修和保養的困難;
(5) 安裝更換一個供膠閥耗費的時間太長。
二、 技術分析
(1) 供膠閥使用周期為六到八個月;
(2) 更換一只供膠閥需用2個多小時;
(3) 膠路堵塞周期為一個月左右;
(4) 清理管路一次用時2個多小時;
(5) 徹底清理供膠系統管路表面需半個小時。
三、 需要解決的問題
(1) 拆除原來復雜膠路,取而代之一種最簡單的連接膠路;
(2) 不使用氣壓供膠形式;
(3) 不使用膠路通斷控制閥;
(4) 具備良好的穩定性,耐用性,美觀性,可維護性以及較低的造價。
四、 改進方法
借鑒PROTOS70的MAX70接嘴機是利用膠泵注膠來滿足煙支接嘴所需膠。MAX70接嘴機的供膠系統耐用度,穩定性特別好,通常3-5個月保養一次即可,而且維修和保養特別方便。因此可以參照PROTOS70供膠系統原理設計改造FK350供膠系統。
(1) 設計加工膠桶膠泵總成上的連接接頭,拆除原設備上安裝的管接頭;
(2) 設計膠桶,下部連接膠泵(膠泵選用MAX70機組相同見膠泵原理圖,見圖1),膠桶下面箱體裝有兩個減速比為10:1的0.37KW減速電機驅動膠泵;
(3) 拆除設備上的控制氣路和管接頭直接用兩根軟管連至350的兩個膠缸上
(4) 設計控制線路通過電針式檢測器反饋給350主電控柜來控制膠桶供膠電機,而不是氣路控制供膠閥的通斷;
(5) 改進后的系統示意圖(見圖2)
五、 改進后效果
(1) 改進后的膠泵僅存在密封圈為易損件,因此膠泵的保養周期一般為3-5個月,保養工作只要拆開膠泵更換密封圈,清理內部衛生即可。因此在我們檢查效果的兩個月中,膠泵及供膠系統沒有出現任何損壞;
(2) 由于供膠不依靠氣壓傳動,連接管中的壓力大大降低,也克服了快速接頭,膠管的漏膠現象;
(3) 在拆除膠管管路連接件,氣動供膠閥氣控系統后,在機器上增加了200*200*300的空間,因此極大的方便了機器的保養和維護工作的進行。
六、 經濟效益
經過改造,不僅徹底解決了FK機組的供膠系統的設計故障,十分顯著地降低了故障停機時間,同時簡化了設備的構造。方便了設備保養,減輕了維修人員和操作人員的勞動強度,使設備現場管理水平有了很大的提高。
七、 推廣
除FK供膠系統外,BO、BE機組使用的供膠系統也都是氣動裝置,工作原理也和FK機組大同小異。同樣存在結構復雜、管路控制零亂,備件價格高,維修復雜等弊端。因此用膠泵供膠系統來代替原供膠系統,具備積極的推廣價值。
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